wb_editors
67
правок
N.kulikov (обсуждение | вклад) |
Romarrk (обсуждение | вклад) |
||
Строка 120: | Строка 120: | ||
'''Причины и подробное описание''' | '''Причины и подробное описание''' | ||
Ошибочное | Ошибочное завышенное значение постоянной времени фильтра значений датчика движения - 500 мс вместо 20 мс. | ||
'''Запланированное исправление''' | '''Запланированное исправление''' | ||
Исправлено в версии прошивки [http://fw-releases.wirenboard.com/?prefix=fw/by-version/WB-MS/stable/4.16.9/ 4.16.9]. | Исправлено в версии прошивки [http://fw-releases.wirenboard.com/?prefix=fw/by-version/WB-MS/stable/4.16.9/ 4.16.9]. | ||
=== ERRWB-MSWv30009: Значительный фоновый шум в показаниях датчика движения === | |||
'''Подверженные устройства''' | |||
Устройства WB-MSW ревизии 4.19 партий v4.19A, v4.19B, v4.19C | |||
'''Описание''' | |||
В показаниях датчика движения в состоянии покоя присутствует значительный шум в виде выбросов с периодом несколько секунд. В среднем до 32...64 единиц, в некоторых неудачных экземплярах до 300 единиц. | |||
'''Причины и подробное описание''' | |||
Аппаратная ошибка в виде неправильного номинала конденсатора в цепи фильтрации питания усилителя датчика движения, в результате чего в канал движения попадают помехи от работы других устройств в составе модуля. | |||
'''Запланированное исправление''' | |||
Исправлено в партии MSW v4.19C/1, v4.19/M и последующих. | |||
'''Способы обхода проблемы''' | |||
При обработке сигнала движения установить порог срабатывания выше наблюдаемых в покое значений. |