Перейти к содержанию

Навигация

WB-MSW v.3: Errata: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 120: Строка 120:
'''Причины и подробное описание'''
'''Причины и подробное описание'''


Ошибочное завшенное значение постоянной времени фильтра значений датчика движения - 500 мс вместо 20 мс.
Ошибочное завышенное значение постоянной времени фильтра значений датчика движения - 500 мс вместо 20 мс.


'''Запланированное исправление'''
'''Запланированное исправление'''


Исправлено в версии прошивки [http://fw-releases.wirenboard.com/?prefix=fw/by-version/WB-MS/stable/4.16.9/ 4.16.9].
Исправлено в версии прошивки [http://fw-releases.wirenboard.com/?prefix=fw/by-version/WB-MS/stable/4.16.9/ 4.16.9].
=== ERRWB-MSWv30009: Значительный фоновый шум в показаниях датчика движения ===
'''Подверженные устройства'''
Устройства WB-MSW ревизии 4.19 партий v4.19A, v4.19B, v4.19C
'''Описание'''
В показаниях датчика движения в состоянии покоя присутствует значительный шум в виде выбросов с периодом несколько секунд. В среднем до 32...64 единиц, в некоторых неудачных экземплярах до 300 единиц.
'''Причины и подробное описание'''
Аппаратная ошибка в виде неправильного номинала конденсатора в цепи фильтрации питания усилителя датчика движения, в результате чего в канал движения попадают помехи от работы других устройств в составе модуля.
'''Запланированное исправление'''
Исправлено в партии MSW v4.19C/1, v4.19/M и последующих.
'''Способы обхода проблемы'''
При обработке сигнала движения установить порог срабатывания выше наблюдаемых в покое значений.
wb_editors
57

правок